通過對調節閥的檢修處理,使調節閥達到Ⅴ級(jí)泄漏等級要求,使濃硝(xiāo)裝置尾(wěi)氣排放達到環保要求,保證了(le)裝置運行的安全性和穩定性。
籠式(shì)調節閥是(shì)濃硝車(chē)間生產現場非常重要的一台調節閥,如果調節閥閥芯(xīn)發(fā)生泄漏,工藝氣中的NO2氣體會直接通過調節閥進(jìn)入排氣筒,從而使尾(wěi)氣中NO2氣體濃度排放超標,達不到(dào)環保要求。在2010年(nián)11月(yuè)3日,濃硝車間尾氣濃度突然升高,從100ppm左右上升到600ppm左右,經(jīng)過專業技術人員討論、分析、判斷,一致認為(wéi)是尾氣(qì)濃度升(shēng)高導致FV-201調節閥閥芯發生泄漏造成。為了環保達標(biāo)排(pái)放的要求,因此(cǐ)必須對FV-201調節閥(fá)進行檢修處理(lǐ),使(shǐ)調節閥達到Ⅴ級(jí)泄漏等(děng)級要求。
泄漏點檢查
在工藝(yì)具(jù)備停車交出檢修的條件下,將FV-201調節閥進出口管(guǎn)道(dào)與調節閥進口法(fǎ)蘭拆卸分開,用(yòng)DN250的盲法蘭盲好調節閥入口,並加0.30MPa儀表氣源,在調節閥閥(fá)座、閥芯部位用肥皂水查漏,觀察泄漏情況,用以判斷是否(fǒu)為閥芯線密(mì)封處泄漏,還是閥座墊(diàn)片處(chù)漏。
通過檢查,閥座的(de)墊片處沒有泄漏,泄漏處在閥籠的孔眼處,因此確定是在閥芯(xīn)密封處泄漏。
水壓(yā)泄漏試(shì)驗(yàn)
根據GB/T17213.4—2005《工業控製閥檢查及例行試驗第四部分:檢驗和例行試驗》標準進行(háng)泄漏試驗,向調節(jiē)閥進(jìn)口閥內腔灌(guàn)水進行0.30MPa的水壓泄漏試驗,在調節閥出口(kǒu)處收集泄漏水量(見圖1),泄漏量達到(dào)2200ml/min,調節閥的(de)泄漏量很大。
根據GB/T17213.4—2005《工業控製閥(fá)檢查及例行(háng)試驗第四部分:檢驗和例行試驗》中7.3.3泄漏規範,計(jì)算FV-201調節閥水壓試驗Ⅴ級泄漏等級要求的(de)泄漏量。
由於FV-201水壓試驗的泄漏量是2200ml/min,遠遠(yuǎn)大於調(diào)節閥(fá)Ⅴ級泄漏等級要求的泄漏量0.225ml/min,所以需(xū)要對調節閥的泄漏進行處理。
籠式調節閥泄漏處理
由於調節閥泄漏確定是在閥芯密封處,我們從技術(shù)上分析認為,閥(fá)芯與閥座(zuò)的密封正常情況下為線密封,由(yóu)於閥芯、閥座長期腐蝕、衝刷等(děng)原(yuán)因,造成密(mì)封麵損壞,引起調(diào)節閥泄漏量增(zēng)大。
由於調節閥的泄漏在(zài)閥芯閥座密封麵處(chù)。從調節閥閥芯、閥座腐蝕情況、檢修費用等方麵考慮。針對調節閥的泄漏處理過程分為(wéi)3步:
- 第一步:在閥芯、閥座原密封麵上(shàng)進行光(guāng)刀處理;
- 第二步:如第一步處理效果(guǒ)不好,應根據閥芯、閥座的配(pèi)合尺寸(cùn),光刀、研磨,形成新的密封麵。
- 第三(sān)步:更換閥座環,重(chóng)新(xīn)定位密封線,使調節閥達到Ⅴ級泄漏等級要求。