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籠式調節閥發生(shēng)泄漏時應該如何應(yīng)對?

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通過對調節閥的檢修處(chù)理,使調節閥達到Ⅴ級泄漏(lòu)等級要求,使濃硝裝置尾氣排放達到環保要求(qiú),保證了裝置運行的安全性和穩定性。

籠式調節閥是濃硝車間生產現場非常重要的一台調節閥,如果調節閥閥芯(xīn)發生泄漏,工藝氣中的NO2氣體會直接通過調節閥進入排氣筒,從(cóng)而使尾氣中NO2氣體濃度(dù)排(pái)放超標,達不(bú)到(dào)環(huán)保要求。在2010年11月3日,濃硝車間尾氣濃度(dù)突然升高,從100ppm左右上升到600ppm左(zuǒ)右,經過專(zhuān)業技(jì)術人員討(tǎo)論、分析、判斷,一致認為是尾氣(qì)濃度升高(gāo)導致FV-201調節閥閥芯發生泄漏造成。為(wéi)了環保達標排(pái)放的(de)要求,因此必須對FV-201調節閥進行檢修處理(lǐ),使調節閥達到Ⅴ級泄漏等級要求。

泄漏點檢查

在工藝具備停車交出檢修的條件(jiàn)下,將FV-201調節閥進出口管道與調節閥進口法蘭拆卸分開,用DN250的(de)盲法蘭盲好調節(jiē)閥入口(kǒu),並加0.30MPa儀表氣源,在調節閥閥座、閥芯部(bù)位(wèi)用肥皂水查漏,觀察(chá)泄漏情況,用以判斷是否為閥芯線密封處泄漏,還是閥(fá)座墊片處漏(lòu)。
  通過檢查(chá),閥座的墊片處(chù)沒有泄漏,泄漏處在閥籠(lóng)的孔眼處,因此確定是在閥芯(xīn)密封處泄(xiè)漏。

水壓泄漏試驗

根據GB/T17213.4—2005《工業控製閥檢查及例行(háng)試(shì)驗第四部分:檢驗和例行試驗》標準進(jìn)行泄漏試驗,向調節閥進口(kǒu)閥內腔灌水進(jìn)行0.30MPa的水壓泄漏試(shì)驗,在調節(jiē)閥出口處收(shōu)集泄漏(lòu)水量(見圖1),泄漏量達到2200ml/min,調節(jiē)閥的泄漏量很大。

根據GB/T17213.4—2005《工業控製閥檢查及例行試驗第四(sì)部分:檢驗和(hé)例行試驗》中7.3.3泄漏規範,計(jì)算FV-201調節閥水壓(yā)試驗Ⅴ級(jí)泄漏等級要求的泄漏量。

由(yóu)於FV-201水壓試驗的泄漏量是2200ml/min,遠遠(yuǎn)大於調節閥Ⅴ級泄漏等級要求(qiú)的泄漏量(liàng)0.225ml/min,所(suǒ)以需(xū)要對調節閥的泄漏進行處理。

籠式(shì)調節閥(fá)泄漏處理

  由於調節閥泄漏確定(dìng)是在閥芯密封處,我們從技術上分析認為,閥芯與閥座的密封正常情(qíng)況下為線密(mì)封(fēng),由於閥芯、閥座長期腐蝕(shí)、衝刷等原因,造成密(mì)封麵損壞,引起調節閥泄漏量增大。
  由於調節(jiē)閥的泄漏在閥芯閥(fá)座密封麵(miàn)處。從調節閥閥芯、閥座腐蝕情況、檢修費用等方麵考慮。針對調節閥的泄漏處理過(guò)程分為3步:

  • 第一步(bù):在閥芯、閥座原(yuán)密封麵上進(jìn)行光刀處理;
  • 第二步:如第一步處(chù)理效果不好(hǎo),應根據閥(fá)芯、閥座的配合(hé)尺寸(cùn),光刀、研磨,形成新的密封麵。
  • 第三步:更換閥座環,重(chóng)新定位密(mì)封線,使調節閥達到Ⅴ級泄漏等級要求。
4.1、閥(fá)芯、閥座測繪  閥芯、閥座(zuò)拆卸完成後,由儀表專業技術人員(yuán)和專業測繪人員共同對調節閥閥芯(xīn)、閥座進行仔細測繪。通(tōng)過對閥芯、閥座(zuò)的測繪,了解調節閥泄漏(lòu)較大的部位,以及為接下來的密封麵加工和光刀工作(zuò)提供基礎(chǔ)數據。4.2、閥芯、閥(fá)座密封麵光刀處理4.2.1、在閥(fá)座原密封麵進行光刀處理  在調節閥閥座原密封麵上進行光刀處理,光刀處理前閥座圖片如圖2;閥座截麵加(jiā)工(gōng)圖如圖3;光刀處理後閥座圖片如圖4。
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