通過對調節閥的檢修處(chù)理,使調節閥達到Ⅴ級泄漏(lòu)等級要求,使濃硝裝置尾氣排放達到環保要求(qiú),保證了裝置運行的安全性和穩定性。
籠式調節閥是濃硝車間生產現場非常重要的一台調節閥,如果調節閥閥芯(xīn)發生泄漏,工藝氣中的NO2氣體會直接通過調節閥進入排氣筒,從(cóng)而使尾氣中NO2氣體濃度(dù)排(pái)放超標,達不(bú)到(dào)環(huán)保要求。在2010年11月3日,濃硝車間尾氣濃度(dù)突然升高,從100ppm左右上升到600ppm左(zuǒ)右,經過專(zhuān)業技(jì)術人員討(tǎo)論、分析、判斷,一致認為是尾氣(qì)濃度升高(gāo)導致FV-201調節閥閥芯發生泄漏造成。為(wéi)了環保達標排(pái)放的(de)要求,因此必須對FV-201調節閥進行檢修處理(lǐ),使調節閥達到Ⅴ級泄漏等級要求。
泄漏點檢查
在工藝具備停車交出檢修的條件(jiàn)下,將FV-201調節閥進出口管道與調節閥進口法蘭拆卸分開,用DN250的(de)盲法蘭盲好調節(jiē)閥入口(kǒu),並加0.30MPa儀表氣源,在調節閥閥座、閥芯部(bù)位(wèi)用肥皂水查漏,觀察(chá)泄漏情況,用以判斷是否為閥芯線密封處泄漏,還是閥(fá)座墊片處漏(lòu)。
通過檢查(chá),閥座的墊片處(chù)沒有泄漏,泄漏處在閥籠(lóng)的孔眼處,因此確定是在閥芯(xīn)密封處泄(xiè)漏。
水壓泄漏試驗
根據GB/T17213.4—2005《工業控製閥檢查及例行(háng)試(shì)驗第四部分:檢驗和例行試驗》標準進(jìn)行泄漏試驗,向調節閥進口(kǒu)閥內腔灌水進(jìn)行0.30MPa的水壓泄漏試(shì)驗,在調節(jiē)閥出口處收(shōu)集泄漏(lòu)水量(見圖1),泄漏量達到2200ml/min,調節(jiē)閥的泄漏量很大。
根據GB/T17213.4—2005《工業控製閥檢查及例行試驗第四(sì)部分:檢驗和(hé)例行試驗》中7.3.3泄漏規範,計(jì)算FV-201調節閥水壓(yā)試驗Ⅴ級(jí)泄漏等級要求的泄漏量。
由(yóu)於FV-201水壓試驗的泄漏量是2200ml/min,遠遠(yuǎn)大於調節閥Ⅴ級泄漏等級要求(qiú)的泄漏量(liàng)0.225ml/min,所(suǒ)以需(xū)要對調節閥的泄漏進行處理。
籠式(shì)調節閥(fá)泄漏處理
由於調節閥泄漏確定(dìng)是在閥芯密封處,我們從技術上分析認為,閥芯與閥座的密封正常情(qíng)況下為線密(mì)封(fēng),由於閥芯、閥座長期腐蝕(shí)、衝刷等原因,造成密(mì)封麵損壞,引起調節閥泄漏量增大。
由於調節(jiē)閥的泄漏在閥芯閥(fá)座密封麵(miàn)處。從調節閥閥芯、閥座腐蝕情況、檢修費用等方麵考慮。針對調節閥的泄漏處理過(guò)程分為3步:
- 第一步(bù):在閥芯、閥座原(yuán)密封麵上進(jìn)行光刀處理;
- 第二步:如第一步處(chù)理效果不好(hǎo),應根據閥(fá)芯、閥座的配合(hé)尺寸(cùn),光刀、研磨,形成新的密封麵。
- 第三步:更換閥座環,重(chóng)新定位密(mì)封線,使調節閥達到Ⅴ級泄漏等級要求。